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“我厂三年持续创效近60亿元,为抚顺石化彻底扭亏增盈和抚顺地方税收做出了巨大贡献,这得益于市政府的大力支持和抚顺石化的统筹领导,更有赖于全厂干部员工的努力付出。”这是今年8月15日,抚顺石化烯烃厂厂长卢正雄在接受中央电视台记者采访时说的话。
烯烃厂的前身是抚顺石化“千万吨炼油、百万吨乙烯”建设项目。该项目是国务院批复的扶贫项目,总投资235.56亿元,2012年3月建成投产,实现一次开车成功,2013年12月,重新整合后成立烯烃厂。烯烃厂是抚顺市石化工业园区60余个深加工产业链条的重要原料源。
开好头 起好步
万事开头难。烯烃厂占地面积132公顷,有8套生产装置及7套辅助装置,具备80万吨/年乙烯加工能力,大机组全部是进口货,不但要确保设备运转平稳,还要吃透学会设备结构及控制维护。
“第一年确实不容易,装置处于保运期,设备磨合不好就会留下巨大隐患。”设备副厂长于晓东介绍说。
建设初期,烯烃厂安排一线操作人员先后去吉林、新疆、上海、广西等地的兄弟单位随岗实习,储备了足够的操作技术人才,又在前期岗前培训的基础上将学习与操作融为一体,一边进行“三查四定”、安全计估,一边安排专家进厂培训指导,实现了装置一次开车成功,并一次性产出合格产品。
装置运行初期,该厂安排管理技术人员随岗指挥,并通过“金点子”“技术革新创示范”“节约增效合理化建议”等形式深入开展了“细化管理筑根本,优化运行提效益”活动,各单位先后查摆解决瓶颈和不足数百项,聚烯烃三套装置均创首次开工连续平稳运行天数国内同类装置纪录,各项指标合格,成为国际级达标装置,第一年就创效2000多万元,有了一个良好的开局。
定标准 挖潜能
去产能,向管理要效益,是国家对央企提出的新要求、新目标。
“装置开工初期,所有的操作规程和工艺指标都是未知数,都需要在生产过程中检验和调节,生产技术人员真是付出了心血。”生产副厂长筴宏伟如是说。
为确保装置高效运行,烯烃厂各装置生产技术人员参考国内外同类装置的操作规程,经过无数次的研讨和论证,在装置投产运行前形成了完整规范的操作规程。为了确保操作过程中不出问题,该厂安排车间领导及技术人员24小时跟踪指导,反复试验和调整。
为增加装置创效潜能,烯烃厂改造原料卸车流程,增加了乙烯裂解原料,缓解了原料不足的问题,每吨降低成本1000元,降低了能耗和物耗;改造汽油加氢装置闪蒸罐放空冷却器,每年回收凝液13.14万吨,增加效益144多万元,回收热量增加效益680多万元;改造排放总火炬和污水排放系统,确保尾气排放和外排污水全面达标,不但增加经济效益,更减少了对环境的污染。
发扬增产节约的老石油传统,开展“遍地找黄金”“低老坏整治”“设备精细化管理”“班组日核算”等活动,堵塞管理漏洞,节约成本。
拓产品 抢市场
市场是经济杠杆,决定企业规模和发展。
“新产品是企业活力的来源,我们要按照市场需求及时进行技术创新,适时开发新产品,才能抢抓机遇,占有市场。”该厂总工程师李洪国说。
烯烃厂根据市场调研信息,充分利用装置自动化水平高、产品质量好的优势,积极进行产品统计和分析,积极开展质量攻关和对标工作,每周召开质量攻关会,公布市场用户信息,协调生产过程中遇到的问题,查找影响质量的原因,先后完成质量攻关小项20多项,解决了抗冲产品弯曲模量偏低、BOPP膜料端面发红、成品色发黄、拉丝机头模具孔有残渣多、1500E胶块色差等问题,提升了产品质量。
灵活生产适应市场需求的新产品,先后与金田集团、中国化工橡胶桂林有限公司、东莞良烨塑胶有限公司、杭州娃哈哈集团有限公司等国内16家大型知名企业,分别就新产品的质量、用户的使用情况、产品的结构调整、产品的调拨数量、新产品开发及售后服务等方面进行了广泛的沟通和交流,开发聚烯烃新产品10余项。同时,积极组织技术人员进行客户回访和新产品推介。仅2016年一年就完成新产品开发8项,“三聚”装置共生产新产品9.3815万余吨,增效5939余万元。
烯烃厂成立三年多来,累计实现账面利润59.62亿元,盘活了抚顺市石化工业园区的经营和发展。